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我公司鎢行業(yè)氨氮資源化處理技術(shù)通過(guò)鑒定 獲評(píng)“國(guó)際先進(jìn)”
2016年01月06日作者:匿名來(lái)源:賽科康侖
中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)于2016年1月12日在江西省贛州市組織召開(kāi)了由中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所、北京賽科康侖環(huán)??萍加邢薰?、江鎢世泰科鎢品有限公司、贛州市海龍鎢鉬有限公司共同完成的“仲鎢酸銨(APT)生產(chǎn)氨污染全過(guò)程控制技術(shù)及應(yīng)用示范”的項(xiàng)目成果鑒定會(huì)。
出席本次鑒定會(huì)的專(zhuān)家包括國(guó)家環(huán)境保護(hù)部科學(xué)技術(shù)委員會(huì)楊朝飛研究員、中國(guó)科學(xué)院生態(tài)中心王子健研究員、北京林業(yè)大學(xué)孫德智教授、中南大學(xué)張貴清教授、中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院周岳溪研究員、江西省環(huán)保廳環(huán)評(píng)中心張偉安高級(jí)工程師、贛州有色冶金研究所楊新華教授級(jí)高工、中國(guó)工業(yè)環(huán)保促進(jìn)會(huì)張志剛副會(huì)長(zhǎng)等專(zhuān)家。參加會(huì)議的還包括中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所曹宏斌研究員、劉晨明研究員、林曉副研究員,江鎢集團(tuán)朱康玲處長(zhǎng),江鎢世泰科鎢品有限公司林國(guó)榮總經(jīng)理,贛州市海龍鎢鉬有限公司余歡榮副總經(jīng)理,北京賽科康侖環(huán)??萍加邢薰窘h(yuǎn)文總監(jiān)、王波工程師等。
鑒定專(zhuān)家組通過(guò)項(xiàng)目實(shí)地考察,完成對(duì)“APT萃取生產(chǎn)工藝氨氮污染全過(guò)程控制示范工程”(江鎢世泰科)、“APT離子交換生產(chǎn)線(xiàn)氨氮污染全過(guò)程控制示范工程”(海龍鎢鉬)工藝原理、運(yùn)行效果、污染減排效果、資源回用等情況的全面了解。并在考察后通過(guò)會(huì)議匯報(bào)、答辯進(jìn)一步詳細(xì)考核了項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)及在行業(yè)推廣前景等情況。
鑒定專(zhuān)家在聽(tīng)取匯報(bào)并詳細(xì)審閱成果報(bào)告、鑒定材料后,針對(duì)工藝原理、技術(shù)成熟度、工程運(yùn)行成本、進(jìn)一步優(yōu)化研究計(jì)劃等多個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目完成單位進(jìn)行了質(zhì)詢(xún)和建議。
經(jīng)過(guò)討論,鑒定專(zhuān)家認(rèn)為:
1、項(xiàng)目針對(duì)APT生產(chǎn)過(guò)程及廢棄物處理過(guò)程中的氨氮進(jìn)行了系統(tǒng)研究,優(yōu)化了處理工藝:(1)項(xiàng)目對(duì)萃取法及離子交換法生產(chǎn)APT工藝過(guò)程的含氨廢氣、廢水的污染源進(jìn)行了系統(tǒng)解析,明確了污染控制重點(diǎn)及適用工藝技術(shù)類(lèi)型;(2)通過(guò)塔內(nèi)件優(yōu)化和阻垢設(shè)計(jì)研究,有效解決了APT生產(chǎn)等冶金行業(yè)含重金屬氨氮復(fù)雜廢水精餾處理過(guò)程中塔內(nèi)壁及塔內(nèi)件易發(fā)生結(jié)垢堵塞,影響設(shè)備正常運(yùn)行的問(wèn)題;(3)建立精餾逐級(jí)嚴(yán)格衡算MESH方程,并引入了產(chǎn)品收益、原料消耗和過(guò)程能耗的指標(biāo),建立了適宜鎢冶煉行業(yè)的精餾脫氨MINLP模型,優(yōu)化了精餾脫氨塔的操作過(guò)程,降低了運(yùn)行成本;(4)優(yōu)化了APT生產(chǎn)過(guò)程中的氨氮物料和水量平衡。
2、項(xiàng)目建立了以“強(qiáng)化熱解氨-金屬化合物/絡(luò)合物-汽提精餾脫氨”、“電滲析洗水濃縮”和“多級(jí)水洗氨氣吸收-稀氨水汽提精餾提濃”為核心技術(shù)的全過(guò)程處理集成技術(shù),實(shí)現(xiàn)了廢水、廢氣中氨氮去除率及資源回收率均高于99%,處理后出水氨氮≤8mg/L,回收制備為濃度不低于16%的氨水,氨水中雜質(zhì)含量?jī)?yōu)于高純級(jí)氨水標(biāo)準(zhǔn),Na、K均<1mg/L。
最后,鑒定委員會(huì)討論認(rèn)為,該研究成果集成創(chuàng)新顯著,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),技術(shù)整體上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,并分別在江鎢世泰科鎢品有限公司6000噸/年APT萃取生產(chǎn)線(xiàn)、贛州市海龍鎢鉬有限公司5000噸/年APT離子交換生產(chǎn)線(xiàn)建成氨氮污染全過(guò)程控制示范工程,具有很高的推廣價(jià)值,一致同意通過(guò)鑒定。